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青岛丰合广场改造




1、项目背景

丰合广场位于青岛市市南区香港中路12号,紧邻青岛五四广场,位置卓越。总建筑面积78000㎡。建筑1997年竣工并投入使用,原设计已使用二十年,采用三套溴化锂机组提供冷热源,占用机房面积约850㎡,能耗大,运行效率低,冷热效果差。


2、服务过程

改造之初公司调集技术、设计、施工部门多次深入现场调研,搜集第一手精确运行数据,然后反馈、讨论、整合方案,在实验室模拟现场工况多次运行,并得出针对性非常强的改造指导性参数,给安装提供了精准的参考性文件。改造过程从4月份停暖开始,至6月供冷前交工,工期较短,拆除工作量大。外运时间限制,设备运输时间限制,安装涉及水、电、暖、土建等环节,工作量复杂繁重。


首先:机房内管道设备拆除。根据原设计理图纸,结合现场实地查看管线,测量精确到点,标注清楚拆改的具体部位及需要设计调整的位置,方便制定方案,也为精确施工奠定了基础。在拆除过程中安全第一,直径500mm的管道空中切割成1米长短,方便清理运输;施工现场为负二层地下机房,切割产生大量的烟雾,地下排风比较慢,如果在这样的环境了呆久了,人会产生窒息,所以增加了排风机,保证安全正常的施工。


其次,屋面冷却塔的拆除。为保护建筑的屋面防水,拆除前全部用板铺满。旧的冷却塔框体已腐烂锈蚀严重,尤其是填料部分松散且摇摇欲坠。塔高5米,需要将玻璃钢用切割机自上而下,一点一点拆除,稍有不慎会有倒塌的可能性,安全拆除是关键。因此我们投入了较大的资金,搭满脚手架,把拆除下来的废旧玻璃钢板材、填料捆绑打包,利用周末的时间用吊车吊下来集中处理,整整装了15车,90立方。清运过程一般都是晚上进行的,加班加点变成常态化。


拆除完毕后的施工过程:根据调整过的施工图纸、结合现场的实际情况,放线-复核-安排施工。大型的设备搬运采用独创的小坦克辅助叉车托运方式,管道安装过程中尽量采用机械吊装,减少人工,既增强了安全性,又提高了施工效率。规范管道焊接,打坡口、氩弧焊,增加稳定性和气密性。严格进行管道冲洗、压力试验,比规范要求还要高。电气施工:原来变压器的分配方案已经不能满足现有设备的功率的需求,根据现场实际变压器负载对设备配电重新分配,保证两台变压器都在安全运行范围内运行。弱电控制部分:依据既定控制逻辑,严格进行了调试,与机组等实现无缝对接并开机调试,全部最大化的实现了节能的初衷,达到了节能的目的。


3、项目成果

夏季机房费用从77万元降低至18.6万元,节电42.24万kw·h、节热10700GJ、减少运行人员6人,年节约运行费用总计:163.03万元,增加有效使用面积500㎡,减少CO2排放量992.2t、减少SO2排放量3.22t、减少NOx排放量2.8t、减少粉尘排放量5.15t,总折算每年节约标煤量378.7吨。


通过该项目的运行数据采集,节能改造团队总结出一整套适合我国现状的技术解决施工方案。丰合广场节能改造项目,减少了能源浪费和污染排放,为绿色生态贡献力量,被相关部门定为青岛节能改造典型性项目,也为联盛创的业务拓展翻开了新的篇章。



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